“滿負(fù)荷運行95小時,產(chǎn)品平均濃度35.17%,平均萃余0.256g/l,各工序運行正常。”在石家莊煉化雙氧水裝置的標(biāo)定報告中顯示,雙氧水裝置產(chǎn)能獲得有效提升,達(dá)到升級改造預(yù)期最高目標(biāo),為企業(yè)的這條創(chuàng)效新路再注新動力。
石煉雙氧水裝置自2009年9月建成投運,經(jīng)過了持續(xù)的整改消缺,仍存在不足之處,為了滿足己內(nèi)酰胺對雙氧水的需求,雙氧水裝置采用了先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的塔內(nèi)構(gòu)件對裝置進(jìn)行優(yōu)化改造。經(jīng)過半年多的優(yōu)化改造,在總部專家的指導(dǎo)和青島安全工程研究院進(jìn)行全面的評估后,2012年3月21日,雙氧水裝置實現(xiàn)一次開車成功。
裝置的首次驗收和標(biāo)定中,裝置運行的安全性和穩(wěn)定性有效增強,雙氧水出水濃度由22%提高到27.5%,實現(xiàn)改造預(yù)期低限目標(biāo),并獲得了雙氧水的生產(chǎn)許可證,外銷成功。
在一年多的運行中,裝置加強日常設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),優(yōu)化運行操作,保證了裝置運行平穩(wěn)。4月初正值雙氧水銷售旺季,石煉抓住煉油部分檢修,氫氣用量下降的契機,對裝置進(jìn)行最后的驗收——生產(chǎn)35%雙氧水滿負(fù)荷標(biāo)定,從考核裝置生產(chǎn)濃度35%雙氧水的能力、氫化上塔催化劑性能能否達(dá)到要求、氫化上塔能否滿足生產(chǎn)要求三個方面對裝置進(jìn)行總體考量。
標(biāo)定結(jié)果顯示,產(chǎn)品平均濃度從27.5%上升至35%,各項經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。為雙氧水優(yōu)化改造畫上了一個圓滿的句號,石煉雙氧水產(chǎn)能獲得有效提升,同時可降低后續(xù)氨肟化裝置使用中水和蒸氣的消耗,為石煉帶來不可估量的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
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