中華石化網訊 9月14日訊,日前,天津石化催化裝置穩定系統改造項目進展順利。該項目為公司投資最大的改造項目,改造完成后,催化裂化穩定系統不僅可消除制約催化裂化裝置加工能力的瓶頸,其產品指標中干氣、液化氣中的碳、汽油蒸汽壓等重要指標達到行業先進水平,對汽油質量升級有著重要的意義。
催化裂化裝置自1978年建成投產以來,為滿足生產需求,在2005年對該裝置反應系統進行了MIP技術改造。2009年天津大項目整體配套建設了130萬噸/年蠟油加氫裝置,至此該裝置開始加工加氫蠟油,雖然原料性質明顯好轉,可裂化度增加,汽油、液化氣收率提高,增加了吸收穩定系統超負荷,導致汽油蒸汽壓偏高,對調和全廠汽油的蒸汽壓帶來嚴重的影響,尤其對夏季影響更大。
為進一步消除各種瓶頸,提高汽油質量,天津石化決定在此次大修中對該裝置穩定系統進行改造,此次改造將對服役超過20年的吸收塔、解析塔、再吸收塔、穩定塔、五臺換熱器及液化氣空冷器和部分機泵進行更換,新增污油罐、穩定汽油、輕石腦油換熱器等容器換熱器8臺。改造后的催化裝置加工量將由106萬噸提升至130萬噸/年,每年連續運行8400小時,每小時將接受1號加氫裂化輕石腦油8540噸進穩定塔進行處理。
在裝置改造過程中,該車間針對參檢人員多、作業環境狹窄、交叉作業多等實際情況,合理安排各種施工項目,對施工現場的作業情況進行全程監控,并將每一個施工環節的進度、安全、質量等方面工作落實到人,對每個細節進行監督檢查,他們每天將自己負責的工作及查出的問題進行匯總,在每天檢修協調會上進行曝光,集中協調解決各類問題。同時,該車間相關領導每天參加施工隊伍的安全喊話活動,對當天各施工點應注意的事項提出明確要求。
截至目前,該項目已完成了新穩定塔、解析塔、吸收塔、再吸收塔的吊裝任務,冷換設備安裝到位,新增空冷平臺建設已接近尾聲,正在全面進行工藝管線安裝施工,目前,已完成總工作量60%。
催化裂化裝置自1978年建成投產以來,為滿足生產需求,在2005年對該裝置反應系統進行了MIP技術改造。2009年天津大項目整體配套建設了130萬噸/年蠟油加氫裝置,至此該裝置開始加工加氫蠟油,雖然原料性質明顯好轉,可裂化度增加,汽油、液化氣收率提高,增加了吸收穩定系統超負荷,導致汽油蒸汽壓偏高,對調和全廠汽油的蒸汽壓帶來嚴重的影響,尤其對夏季影響更大。
為進一步消除各種瓶頸,提高汽油質量,天津石化決定在此次大修中對該裝置穩定系統進行改造,此次改造將對服役超過20年的吸收塔、解析塔、再吸收塔、穩定塔、五臺換熱器及液化氣空冷器和部分機泵進行更換,新增污油罐、穩定汽油、輕石腦油換熱器等容器換熱器8臺。改造后的催化裝置加工量將由106萬噸提升至130萬噸/年,每年連續運行8400小時,每小時將接受1號加氫裂化輕石腦油8540噸進穩定塔進行處理。
在裝置改造過程中,該車間針對參檢人員多、作業環境狹窄、交叉作業多等實際情況,合理安排各種施工項目,對施工現場的作業情況進行全程監控,并將每一個施工環節的進度、安全、質量等方面工作落實到人,對每個細節進行監督檢查,他們每天將自己負責的工作及查出的問題進行匯總,在每天檢修協調會上進行曝光,集中協調解決各類問題。同時,該車間相關領導每天參加施工隊伍的安全喊話活動,對當天各施工點應注意的事項提出明確要求。
截至目前,該項目已完成了新穩定塔、解析塔、吸收塔、再吸收塔的吊裝任務,冷換設備安裝到位,新增空冷平臺建設已接近尾聲,正在全面進行工藝管線安裝施工,目前,已完成總工作量60%。