????中國石化新聞網訊(董延盛 張紅星)濟南煉化氣分車間結合本裝置運行實際情況, 不斷優化操作,以裝置運行中遇到的疑難問題為突破口,組織生產骨干,開展技術攻關,有效地解決了裝置運行多年的老大難問題(空冷漏水),不但節約了大量的除鹽水,而且確保了裝置的安穩優運行。
????每年夏季,氣分裝置的立式濕式空冷器均處于高負荷運行狀態,空冷噴淋水耗量大,由于噴淋水從側面噴灑,空中略有小風,噴淋水霧就會飄出,不但除鹽水損失高,而且造成平臺和管線腐蝕,給裝置的安全生產帶來威脅。為此,車間領導沒少費腦筋,對照集團公司同類先進裝置,有噴淋水的新建裝置噴淋水噴灑多為上下式,噴淋水霧難以飄出,有的新裝置采用熱泵技術,無噴淋水。由于裝置建設早,實際情況已無法改變,為此,車間領導打破慣性思維、跳出固有的框框,組織生產骨干,開展技術攻關,查找有關資料,根據現有噴淋空間,將接水盤改造,使其接水能力最大化,然后調整噴淋水水嘴的噴灑角度和面積,在噴淋效果最佳的范圍內使噴淋水外漏最少,同時根據以往的好經驗,提出最終的解決方案:接水盤底端外側增加30度的斜坡同時延長10公分,接水盤周邊增長10公分,噴淋水嘴內移5公分,并調整水嘴間距使其噴灑面積均勻覆蓋冷卻管,改造后夏季空冷運行情況良好,噴淋水外漏明顯降低, 整個夏季節約除鹽水8652噸,降低水損耗達11.60%,節水效果明顯。