近日,風神輪胎股份有限公司煉膠二廠一臺密煉機卸料門處經常出現“擠膠”現象,導致密煉機排膠不暢,甚至造成焦燒,影響生產效率,也存在很大的安全風險。該廠職工經過反復檢修、觀察、分析、再檢修,問題終于得到了解決。
針對此問題,煉膠二廠專門制定了解決方案。維修工對“問題密煉機”實行不間斷跟蹤監控,當出現卸料門擠膠現象時,維修工與生產員工一起認真查看擠膠部位,詳細記錄。然后,區域設備管理員和維修工一起對記錄進行匯總、分析,并針對分析結果確定檢修部位和技術要求。最后,維修骨干利用設備停機時間,鉆進密煉機里,對卸料門處的各個連接部件進行檢查、維修。
為了保證檢修質量,維修工們在密煉機內冒著令人窒息的電焊、膠料混合氣和不斷下滴的油料,將卸料門易堵塞部位統一進行填補、精磨,同時還調整了卸料門的開門角度,用計算機重新設定排膠程序,最終徹底解決了問題。
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