通訊員(蔡莉)王炳信的工作日志又被新分配來的大學(xué)生借走了——在石煉焦化裝置,大家都知道,琢磨王師傅的工作日志,是學(xué)流程的捷徑。記錄工作日志的習(xí)慣,讓只有高中學(xué)歷的王炳信創(chuàng)造了職業(yè)路上的一個(gè)個(gè)光環(huán)——“中國(guó)石化焦化技術(shù)狀元”、省級(jí)“能工巧匠”、“公司勞動(dòng)模范”。
王炳信的工作日志記了三十多年,攢了56本,焦化裝置開、停工和運(yùn)行中發(fā)生的問題和解決的過程無一遺漏:
“2006年9月16日穩(wěn)定塔沖塔攜帶原因:塔項(xiàng)解析氣量過大,壓空閥開度過大;塔府回流過小……”。
“2010年10月21日:周檢發(fā)現(xiàn)塔1-1放空線在7米處有漏油跡象,判斷管線與三通連接處漏油,進(jìn)一步檢查,焊口開裂。”
“一邊工作一邊順手記下來的!”在王炳信眼里,幾十年的堅(jiān)持是很自然的,其實(shí),多數(shù)時(shí)候沒有那么“順手”,有時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的狀況需要記錄,但往往在處理關(guān)頭無法分神,每天下班后都要回憶一遍工作內(nèi)容,補(bǔ)充、整理日志的工作耗用了他大量精力,但王炳信覺得值。
石煉焦化工藝的重要“分水嶺”記錄在日志中:“ 自開工以來一直外甩到油品的焦化凝縮油,開始進(jìn)分餾塔零層回?zé)挕!痹谶@以后的日志里,頻繁記錄了觀察結(jié)果:分餾系統(tǒng)在每次回?zé)挸霈F(xiàn)的波動(dòng),以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制產(chǎn)生的不良影響。還分析了原因——凝縮油中含有水分。
解決這個(gè)問題的方案出現(xiàn)在后續(xù)日志中:焦化凝縮油由分餾塔改進(jìn)焦炭塔回?zé)挘Ч己谩O旅孢€寫著幾項(xiàng)生產(chǎn)成本降低的連帶效應(yīng)。
翻看日志,每項(xiàng)工作的記錄之后,還附帶著王炳信的分析、歸納。“記錄的過程就是思考、總結(jié)的過程,寫全了、想透了,經(jīng)驗(yàn)就成了自己的!”王炳信一邊記、一邊想,他漸漸成了大家眼中的“裝置神醫(yī)”。
2007年11月份,國(guó)內(nèi)柴油供應(yīng)緊張,根據(jù)總部的部署,我公司增加柴油產(chǎn)量10萬噸,焦化裝置提量處理。提量一段時(shí)間后,焦化分餾塔的頂循量開始下滑,并逐漸嚴(yán)重,大家普遍認(rèn)為是分餾塔的塔盤脫落造成的。王炳信當(dāng)天的日志里,“塔盤脫落”幾個(gè)字旁邊是大大的問號(hào),根據(jù)觀察和經(jīng)驗(yàn),他不贊同。查閱以前的日志,更堅(jiān)定了自己的觀點(diǎn)——頂循容積變小是因?yàn)橐翰劢Y(jié)鹽嚴(yán)重造成的,需要清除結(jié)鹽。
如何快速清鹽?王炳信大膽實(shí)踐揣摩了很久的想法:用蒸汽吹掃!經(jīng)過4天的調(diào)整操作,頂循量和處理量提升。
“裝置神醫(yī)”的綽號(hào)從那時(shí)被叫響了,王炳信卻迅速投入遏制結(jié)晶的工藝研究。通過觀察、總結(jié),他決定從打破結(jié)鹽的條件入手,增加頂循流動(dòng)量。裝置運(yùn)行終于進(jìn)入了良性循環(huán),結(jié)鹽嚴(yán)重的狀況再?zèng)]有反復(fù)過。
無言的日志透露著主人的辛勞。2009年夏天,王炳信被臨時(shí)借到石煉化纖16萬噸/年改造開工部,協(xié)助開工。
6月24日,全國(guó)最高氣溫42.1℃出現(xiàn)在石家莊,當(dāng)天,王炳信的工作日志是這樣寫的:檢查塔301降液板:下15層降液板變形、需修復(fù);北側(cè)U型固定螺栓開孔過大……環(huán)境溫度達(dá)到42°C,狹窄的301塔器里的溫度最低也有50°C,很難想象在那樣的條件下,五十多歲的王炳信是怎樣鉆到容器里,把一層層塔盤檢查得如此細(xì)致!
“我記的日志,大伙兒經(jīng)常借去看,這是好事!為了他們看得明白,我記得越來越細(xì)了!”不光是邊干邊記、邊記邊琢磨,還要邊記邊講解,王炳信身邊的很多職工也在模仿他記錄工作上的細(xì)節(jié),這讓幾年后即將退休的他感到非常欣慰。
支援化纖裝置開工整整8個(gè)月,開車成功后,他把工作過程中積累的大量記錄和數(shù)據(jù),都留給了車間技術(shù)人員:“留好,有用!”。
“留好,有用!”——看著56本陳舊的工作日志,看著王炳信已經(jīng)花白的兩鬢,我們找到了應(yīng)該留住的財(cái)富,找到了通往成功職業(yè)路的方向。