今年53歲的童秋寶,是巴陵石化化肥事業(yè)部維修車間公認(rèn)的“大哥大”。
從事檢修工作38年、擔(dān)任合成鉗工班班長,他不僅在班里年紀(jì)大、輩分高,而且練就了一手精準(zhǔn)檢修技術(shù),多次攻克難關(guān),為合成氨裝置三大關(guān)鍵機組(氨冰機、合成氣壓縮機、冰機)安穩(wěn)運行消除了“攔路虎”。
11月20日晚,合成氨裝置檢修后開車。當(dāng)開車程序進入開啟冰機節(jié)點時,因設(shè)備振動值超標(biāo),無法繼續(xù)運行,事業(yè)部連夜組織緊急搶修。負(fù)責(zé)氨冰機檢修的童秋寶聞訊后,不顧剛通宵值班保運的疲勞,于21日清早6點多趕到現(xiàn)場,與同事一起投入搶修戰(zhàn)斗。
童秋寶帶著班員拆開設(shè)備拆,技術(shù)人員檢查發(fā)現(xiàn)是軸瓦損壞,必須盡快更換。時間緊迫,每耽誤1小時,就會增加4萬元開車費用,若長時間啟動不了冰機,將會“憋停”上游裝置,全線開車“前功盡棄”,損失巨大。
在兩組輪流作業(yè)人員中,童秋寶擔(dān)任一隊隊長。他每次連續(xù)工作幾小時,在休息間呆幾分鐘后,又回到現(xiàn)場。調(diào)整軸瓦推力間隙時,怕有絲毫差厘,他戴著老花鏡反復(fù)打表測量,逐一確認(rèn)數(shù)據(jù),僅用兩次就打表成功,還創(chuàng)造了一次實現(xiàn)徑向間隙壓鉛測量的最好紀(jì)錄,大幅縮短了檢修時間。
從早到晚,搶修持續(xù)14小時,比預(yù)期提前10小時完工,節(jié)約開車費用40萬元。童秋寶一直堅守“火線”,竟然忘了腰椎病復(fù)發(fā)。車間技術(shù)員李湖帝說:“有童師傅掌舵,檢修就少走彎路。”
時間回轉(zhuǎn)。今年元月下旬,合成氨裝置機會檢修后進入開車階段。一天夜里,童秋寶作為合成氣壓縮機機組的檢修負(fù)責(zé)人蹲守保鏢。凌晨2點,他現(xiàn)場觀察機組建立油循環(huán)運行情況。凌晨4點,他聽說機組開始提轉(zhuǎn)速,再跑到現(xiàn)場檢查確認(rèn)。早晨8點,機組升至正常轉(zhuǎn)速,他敏銳發(fā)現(xiàn)機組冷凝透平軸承箱前端油封漏油嚴(yán)重。如不及時處理,漏油很有可能因高溫引發(fā)火災(zāi)事故。
在大半天拿不準(zhǔn)穩(wěn)妥解決問題方案的糾結(jié)中,童秋寶心急如焚。他回想檢修每個細(xì)節(jié),排除各個疑點,確認(rèn)檢修無誤后,將問題焦點集中到外送檢修的調(diào)速器速關(guān)閥上。在事業(yè)部準(zhǔn)備停車處置的關(guān)鍵時刻,童秋寶果斷提出:在不停車的前提下,采取體外排油辦法迅速降低油位,避免漏油。隨即,他動手制作并安裝排油管,“迎刃而解”漏油問題,避免了一次損失數(shù)百萬元的非計劃停車。
提起童秋寶精準(zhǔn)檢修,同事們列舉了耳聞目睹的許多實例。車間領(lǐng)導(dǎo)說,“三大機組內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜精細(xì),有童師傅這樣技術(shù)全面的班長領(lǐng)銜保駕護航,我們放心。”徒弟李旭說,“別看師傅年過半百,任務(wù)一來,他就沖鋒陷陣,寶刀未老,真是厲害了!”
(巴陵石化 彭展 李勁松 林湘)